第A07版:特别报道

小创新智修受损码头

广西北海铁山港码头北暮作业区2号泊位现场,船舶往来穿梭,一派繁忙景象。中交四航局北海项目经理饶华亮看着眼前的景象,露出了欣慰的笑容,可就在几个月前,他的脸上还是愁云密布。

北海铁山港区码头作为广西北部湾港的重要组成部分,是北部湾港集团构建西部陆海贸易新通道,实现“一带一路”有机衔接的重要门户。但天有不测风云,一艘满载货物的货轮靠泊2号泊位时发生碰撞,对码头混凝土沉箱造成大面积破损,码头运输被迫暂停。四航局北海项目部临危受命,承担起修复受损码头的紧急任务。

实地踏勘完沉箱破损面,饶华亮不由倒吸一口凉气,沉箱破损口参差不齐,且高差较大,使用常规模板无法与破损面严密贴合,混凝土浇筑时极有可能产生漏浆现象,严重影响修补质量。“当务之急,是要想办法让模板能够契合受损部位。”几经思量,饶华亮决定调整模板结构。项目团队根据沉箱破损口的大小,为受损部位量身定制了一幅无上盖的空心长方体钢模板,犹如一个巨型“抽屉”。

按照团队设想,只需将钢模板反扣在沉箱破损面,再从沉箱顶部塌陷缺口处浇筑混凝土,即可实现无缝贴合,防止混凝土漏浆。同时,为解决模板加固过程中,因水深较大、光线不足导致的无法定位问题,技术团队还在模板加工时提前自制钻孔定位,潜水员只需将钻机套进钻孔定位装置里即可快速完成钻孔定位,有效保证钻孔精确度。

模板制作问题解决了,可是模板吊装又成了修护的拦路虎。2号泊位的破损洞口位于水下20米处,模板支护作业需在水下进行,如果采用常规的随车吊机吊装,波动的水流会导致模板一直处于不稳定状态,对模板安装的精确度和加固的稳定性带来极大挑战。

正值一筹莫展之际,项目总工程师黄康生看见正在进行的反吊模板作业,不由心生一计:“如果再制造出一种适用于水下作业的反吊装构件,直接焊接于模板背面,挂在码头沉箱面上,便可保持模板稳定。”项目团队又扎进了机械车间,精心制作出一个“弯柄伞”结构式的反吊构件。只需将反挂梁“挂”在码头顶部胸墙上便可对反吊框架进行固定,钢模板在重力作用下自动垂直,精准、严密地贴附到沉箱壁上,加固工作也得以顺利进行。

“得益于新型模板及反吊框架的投入使用,模板安装效率和精确度得到大幅提高,码头沉箱修复工程实现提前20天完成。”码头复航当日,饶华亮骄傲地说道。

(李明珠 周海龙)

2022-10-20 2 2 建筑时报 content_18591.html 1 3 小创新智修受损码头 /enpproperty-->